不銹鋼無(wú)縫管冷軋機(jī)組安全聯(lián)軸器系統(tǒng)缺陷分析
浙江至德鋼業(yè)有限公司通過(guò)對(duì)車間不銹鋼無(wú)縫管軋機(jī)事故統(tǒng)計(jì)分析,發(fā)現(xiàn)冷軋機(jī)組安全聯(lián)軸器鼓形齒接手對(duì)中性不好,軸向竄動(dòng)大高速連桿的兩端均為鼓形齒接手,鼓形齒存在齒側(cè)間隙和齒頂間隙,高速連桿稍微不對(duì)中就會(huì)發(fā)生軸向竄動(dòng),由于電機(jī)距離減速機(jī)較遠(yuǎn),二者對(duì)中性稍微不好,會(huì)將連桿震動(dòng)及軸向竄動(dòng)進(jìn)一步放大,高速連桿會(huì)持續(xù)撞擊減速機(jī)輸入軸和電機(jī)的輸出軸,嚴(yán)重影響電機(jī)與減速機(jī)的使用壽命。
其次,不銹鋼無(wú)縫管冷軋機(jī)組的鼓形齒接手潤(rùn)滑不良,加速齒面磨損正常軋鋼時(shí),軋輥的轉(zhuǎn)速一直處于高、低速相互轉(zhuǎn)換的過(guò)程,連桿兩端的鼓型齒接手存在齒頂間隙和齒側(cè)間隙,高、低速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生的震動(dòng)使鼓形齒接手壓蓋螺栓松動(dòng),導(dǎo)致壓蓋密封不嚴(yán),潤(rùn)滑脂被甩出,加劇齒接手磨損。內(nèi)部軸承結(jié)構(gòu)易產(chǎn)生軸向撞擊原始設(shè)計(jì)的安全聯(lián)軸器內(nèi)部軸承為32020,凸臺(tái)式法蘭結(jié)構(gòu)為分體形式,使用中會(huì)產(chǎn)生軸向力,安全銷斷裂瞬間對(duì)減速機(jī)、電機(jī)產(chǎn)生較大的撞擊力。
不銹鋼無(wú)縫管冷軋機(jī)組的連接螺栓強(qiáng)度不夠,頻繁斷裂凸臺(tái)式法蘭結(jié)構(gòu)中,凸臺(tái)套、凸臺(tái)軸與法蘭之間是分體結(jié)構(gòu),均由M8×30的內(nèi)六角螺栓聯(lián)接。由于鼓形齒接手在齒頂和齒側(cè)存在一定的間隙,在高速運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下,此內(nèi)六角螺栓會(huì)因震動(dòng)而斷裂,當(dāng)螺栓斷裂后安全聯(lián)軸器的兩個(gè)法蘭會(huì)出現(xiàn)間隙,會(huì)加快安全銷的磨損或安全銷會(huì)加速疲勞而斷裂。以上任何一個(gè)因素都會(huì)使連桿震動(dòng)加大,導(dǎo)致安全銷斷裂,而非對(duì)電機(jī)或減速機(jī)的保護(hù)性斷裂。安全銷的斷裂輕則造成軋機(jī)停機(jī),重則因各架軋輥轉(zhuǎn)速不匹配發(fā)生堆鋼事故。
通過(guò)以上事故,浙江至德鋼業(yè)有限公司決定,對(duì)車間不銹鋼無(wú)縫管冷軋機(jī)組,進(jìn)行接手結(jié)構(gòu)形式改進(jìn)如圖所示,將原鼓形齒結(jié)構(gòu)接手改為滾珠接手。滾珠接手為無(wú)間隙大傾角接手,可以消除接手的間隙并能增大節(jié)點(diǎn)傾角,降低電動(dòng)機(jī)與減速機(jī)對(duì)中性的要求;同時(shí)在連桿兩端設(shè)計(jì)并安裝緩沖碟簧,使連桿在軸向竄動(dòng)對(duì)電動(dòng)機(jī)及減速機(jī)產(chǎn)生撞擊時(shí)起到一定的緩沖作用。密封結(jié)構(gòu)形式改進(jìn)原“O”型圈密封固定在鼓型齒壓蓋上,當(dāng)壓蓋螺栓因震動(dòng)斷裂后,“O”型圈的密封作用就會(huì)失效。將原始“O”型圈密封結(jié)構(gòu)改進(jìn)為Y型唇邊密封,提高密封圈對(duì)現(xiàn)場(chǎng)傳動(dòng)及擺角的適應(yīng)能力,密封效果更好。凸臺(tái)法蘭結(jié)構(gòu)及軸承型號(hào)改進(jìn)將凸臺(tái)套式法蘭及凸臺(tái)軸式法蘭改為整體結(jié)構(gòu),增強(qiáng)安全聯(lián)軸器的整體強(qiáng)度。將安全聯(lián)軸器內(nèi)部的雙列圓錐軸承32020改為深溝球軸承61824,使其在旋轉(zhuǎn)過(guò)程不產(chǎn)生軸向力,提高安全聯(lián)軸器的使用壽命。
浙江至德鋼業(yè)有限公司不銹鋼無(wú)縫管連軋機(jī)在線總計(jì)有18個(gè)安全聯(lián)軸器,只要有一個(gè)安全聯(lián)軸器出現(xiàn)故障都會(huì)被迫停止生產(chǎn),原設(shè)計(jì)的安全聯(lián)軸器故障率高,停機(jī)檢修時(shí)既浪費(fèi)人力、物力,又浪費(fèi)能源,嚴(yán)重制約生產(chǎn)的連續(xù)性。改進(jìn)后的設(shè)備結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)沒(méi)有缺陷,偶爾由于人為原因?qū)е率鹿拾l(fā)生,運(yùn)行壽命顯著增長(zhǎng),改進(jìn)后安全聯(lián)軸器事故統(tǒng)計(jì)時(shí)間見(jiàn)表,在軋制量相同的情況下,改進(jìn)后的安全聯(lián)軸器實(shí)際使用時(shí)間是改進(jìn)前的九倍,超出額定設(shè)計(jì)壽命。此項(xiàng)改進(jìn)自2013年1月使用至今,效果良好。該技術(shù)的應(yīng)用,解決了制約生產(chǎn)連續(xù)性的難題,節(jié)約備件費(fèi)用、避免人力資源的浪費(fèi),為降本增效做出積極的貢獻(xiàn),并且對(duì)同行業(yè)設(shè)備改進(jìn)具有一定的參考價(jià)值。將鼓型齒接手改為滾珠接手徹底解決了因接手對(duì)中性不好帶來(lái)的連桿震動(dòng)及軸向竄動(dòng)問(wèn)題,連桿端碟簧的設(shè)計(jì)對(duì)連桿撞擊起到一定的緩沖作用;將凸臺(tái)套式法蘭及凸臺(tái)軸式法蘭改為整體結(jié)構(gòu),增強(qiáng)了安全聯(lián)軸器的整體強(qiáng)度;將安全聯(lián)軸器內(nèi)部32020型號(hào)的雙列圓錐軸承改為61824型號(hào)的深溝球軸承,提高了安全聯(lián)軸器的使用壽命,大幅度降低了安全聯(lián)軸器系統(tǒng)因?yàn)楸旧泶嬖诘娜毕菰斐傻陌踩N斷裂。通過(guò)對(duì)原高速連桿安全聯(lián)軸器存在的設(shè)計(jì)缺陷進(jìn)行系統(tǒng)分析,并按照上述方式進(jìn)行改進(jìn),實(shí)現(xiàn)了設(shè)備平穩(wěn)運(yùn)行,設(shè)備事故率及維護(hù)工作量大幅降低,從而實(shí)現(xiàn)了降低生產(chǎn)成本的目標(biāo)。
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